“从细微处抓起,从高标准做起。”一直以来,攀钢矿业选钛厂粗选车间甲班秉承这个理念,降本增效工作取得了突出成绩。2014年,该班钛精矿产量排名第一,主要药剂消耗比计划降低1.3%。今年一季度,该班生产钛精矿19499吨,车间综合排名第一;捕收剂、柴油、98号油等主要药剂消耗比计划分别降低0.78%、15.94%、7.8%;班组连续两年获得选钛厂“对标挖潜降本增效先进班组”称号。
他们针对浮选岗位“饱和药剂”操作法浪费药剂的现象,组织职工做实验,摸索最佳操作参数,将浮选入选原矿品位提高到18%以上,浮选原矿浓度提高到50%以上,降低了硫酸等药剂使用量;围绕降本增效、修旧利废开展竞赛活动,规定班组职工最大程度利用废旧物件、边脚料的,小改小革为生产创造良好条件的,都给予一定奖励。10寸泵岗位职工总结出“调整旋流器压力来控制泵电流”的操作法,不仅节约了大量新水,保证了设备平稳运行,而且有利于旋流器分级。
该班针对设备腐蚀性和磨损率高的实际,制定措施,将每台设备维护责任落实到个人,并严格考核。他们针对给备用设备加润滑油时会遇到观察孔看不清的问题,制作了刻度标尺,在加油前用标尺测一测,就能够实现准确加油;针对球磨机电耗量大的实际,每天根据原矿量和原矿粒度合理安排3台球磨机的运行时间,尽量减少设备空转,有效降低了设备电耗。
该班针对原矿粒度偏粗、不利于选别的实际,开展“问计”职工活动,大家提出“减少一段扫选、增加一段粗选”的建议。该建议实施后,既可以减少扫选槽药剂用量,又能够提高粗选槽的钛精矿回收率。该班又对Ⅱ段高梯度精矿箱溢流路线进行改造,增加了高梯度精矿箱溢流进入浮选的通道,杜绝了原矿流失,6台高梯度磁选机每年可节约成本10万元以上。
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